Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

download Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

of 12

Transcript of Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    1/39

     

    UNIVERSITAS INDONESIA

    ANALISA KEEFEKTIFAN MANPOWER DARI SUDUT PANDANG

    PEMBOROSAN WAKTU KERJA BERDASARKAN STANDART

    TIME  PADA JALUR SIDE MEMBER LHPT ASTRA DAIHATSU MOTOR –  KARAWANG ASSEMBLY PLANT 

    KERJA PRAKTEK  

    DOSEN PEMBIMBINGAGUNG SHAMSUDDIN SARAGIH ST. MS-Eng. Ph.D

    DISUSUN OLEH

    Sriwijoyo Mahardhiko1206249246

    FAKULTAS TEKNIK

    DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

    JURUSAN TEKNIK MESIN

    DEPOK 2015

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    2/39

    1

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan

    hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek yang

     berjudul “Analisa keefektifan manpower  dari sudut pandang pemborosan waktukerja berdasarkan  standart time  pada jalur side member LH, PT.Astra Daihatsu

    Motor ”. Laporan kerja praktek ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat

    akademik dalam menempu jenjang pendidikan Sarjana Teknik Mesin, Fakultas

    Teknik, Universitas Indonesia. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada

     pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Kerja Praktek maupun

    dalam penyusunan laporan ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik, antara

    lain kepada:

    1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada

     penulis selama pembuatan Laporan Kerja Praktek ini.

    2. PT. Astra Daihatsu Motor beserta seluruh staf dan rekan-rekan yang

    selalu membantu dan meluangkan waktu ditengah kesibukannya mulai

    dari awal pelaksanaan KP hingga tarselesainya Laporan Kerja Praktek ini.

    Terima kasih atas kesempatan, kerja sama, bimbingan, pengarahan, dan

    masukannya.

    3. Bapak Jufti A.H. dan Bapak Yahya G. selaku pembimbing Kerja Praktek

    di PT. Astra Daihatsu Motor.

    4. Bapak Agung Shamsuddin Saragih ST. MS-Eng. Ph.D, selaku

     pembimbing Laporan Kerja Praktek Program Studi Teknik Mesin,Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

    Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penulis

    laporan sadar betul bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu

     penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran

    membangun untuk laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi manfaat

    kemaslahatan masyarakat dan tentunya mahasiswa teknik mesin pada umumnya.

    Hormat Kami,

    Sriwijoyo Mahardhiko

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    3/39

    2

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    4/39

    3

    Daftar Isi

    Kata Pengantar ...................................................................................................... 1

    Lembar Pengesahan ............................................................................................... 2

    Daftar Isi ................................................................................................................. 3

    Daftar Gambar dan Tabel ..................................................................................... 4

    Bab I ........................................................................................................................ 5

    Latar Belakang ................................................................................................................. 5

    Tujuan ............................................................................................................................. 6

    Ruang Lingkup dan Batasan Masalah.............................................................................. 7

    Tempat dan Waktu Pelaksanaan .................................................................................... 7

    Sistematika Penulisan ..................................................................................................... 7

    Bab II ....................................................................................................................... 9

    Sejarah Perusahaan........................................................................................... 9

    Struktur Organisasi dan Lokasi Perusahaan ................................................... 10

    Visi Misi ......................................................................................................... 11

    Safety Dojo .................................................................................................... 11

    Bab III ................................................................................................................... 12

    Toyota Production Systems .............................................................................. 12

    Takt Time ......................................................................................................... 14Cycle Time ....................................................................................................... 14

    Shoujin ............................................................................................................. 14

    Standarisasi (Gentani) ...................................................................................... 15

    Bab IV ................................................................................................................... 18Pendahuluan ..................................................................................................... 18

    Persiapan .......................................................................................................... 18

    Metode Pengumpulan Data .............................................................................. 18

    Teknik Analisa Data ......................................................................................... 19

    Hasil Analisa .................................................................................................... 19

    Bab V ..................................................................................................................... 20Data Pengamatan .............................................................................................. 20

    Analisa Data ..................................................................................................... 21

    Perhitungan ...................................................................................................... 34

    Bab VI ................................................................................................................... 36Kesimpulan ...................................................................................................... 36

    Saran ................................................................................................................. 36

    Referensi ................................................................................................................ 37

    Lampiran .............................................................................................................. 38

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    5/39

    4

    Daftar Gambar dan TabelGambar 1 .............................................................................................................. 10

    Gambar 2 .............................................................................................................. 12

    Gambar 3 .............................................................................................................. 21

    Gambar 4 .............................................................................................................. 22

    Gambar 5 .............................................................................................................. 22

    Gambar 6 .............................................................................................................. 23

    Gambar 7 .............................................................................................................. 23

    Gambar 8 .............................................................................................................. 24

    Gambar 9 .............................................................................................................. 25

    Gambar 10 ............................................................................................................ 25

    Gambar 11 ............................................................................................................ 26

    Gambar 12 ............................................................................................................ 26

    Gambar 13 ............................................................................................................ 27

    Gambar 14 ............................................................................................................ 27

    Gambar 15 ............................................................................................................ 28

    Gambar 16 ............................................................................................................ 28

    Gambar 17 ............................................................................................................ 29

    Gambar 18 ............................................................................................................ 30

    Gambar 19 ............................................................................................................ 30

    Gambar 20 ............................................................................................................ 31

    Gambar 21 ............................................................................................................ 31

    Gambar 22 ............................................................................................................ 32

    Gambar 23 ............................................................................................................ 32

    Gambar 24 ............................................................................................................ 32

    Gambar 25 ............................................................................................................ 33

    Tabel 1 ................................................................................................................... 15

    Tabel 2 ................................................................................................................... 20

    Tabel 3 ................................................................................................................... 33 

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    6/39

    5

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Pada masa yang semakin modern ini, masyarakat semakin bergantung kepada

    alat transportasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini dibuktikan

    dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, hanya di daerah ibukota

    Jakarta saja sebesar 12 persen per tahun atau sekitar 5.500-6.000 unit per harinya,

    yaitu dengan rincian 1.600 mobil dan sekitar 4.000-4.500 motor, jumlah ini

     berdasarkan banyaknya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dikeluarkanoleh Samsat Polda Metro Jaya setiap harinya.

    Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi ini

    tentunya berpengaruh kepada permintaan penjualan kendaraan yang diterima oleh

     produsen-produsen otomotif, dalam hal ini permintaan penjualan kendaraan roda

    dua (motor) tentu menjadi yang paling dominan, karena selain harga yang jauh

    lebih murah ketimbang kendaraan roda empat (mobil), pengguna sepeda motor

     juga lebih mudah untuk menghindari kemacetan. Namun bukan berati karena hal

    tersebut permintaan penjualan terhadap kendaraan roda empat atau mobil menjadi

    sedikit. Permintaan penjualan terhadap para produsen otomotif kendaraan roda

    empat juga sangatlah banyak. Hal ini dikarenakan produsen-produsen otomotif

    kendaraan roda empat semakin pintar dalam bersaing, yaitu seperti mengeluarkan

     produk mobil hemat bahan bakar, nyaman dan harganya terjangkau oleh

    masyarakat, ditambah dengan fasilitas kredit yang ditawarkan juga sangatlah

    mengiurkan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang sudah lelah

     beraktifitas dengan menggunakan kendaraan roda dua atau angkutan umum

     beralih ke kendaraan roda empat yang lebih nyaman. Namun dengan semua yang

    ditawarkan oleh produsen kendaraan roda empat, tentunya harus diimbangi

    dengan biaya produksi yang ditekan dan disesuaikan dengan harga penjualan agar

     produsen tetap mendapatkan keuntungan.

    Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan biaya produksi adalah

    dengan meningkatkan efisiensi proses produksi yang dilakukan perusahaan.

    Peningkatan efisiensi proses produksi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    7/39

    6

    macam hal. Pertama bisa dengan melakukan line balancing (seperti : mengurangi

     jumlah manpower   yang tidak efektif, melakukan  re-mapping   area kerja dan

    menambahkan alat-alat bantu yang akan memudahkan dan mempercepat kerja

    dari manpower ). Kedua yaitu melakukan hal hal yang dapat mereduksi kecacatan

     produk dengan kata lain meningkatkan kualitas produk (seperti : mengurangi

    spaterless, dan lain lain), Ketiga bisa dengan mengurangi biaya-biaya seperti

    listrik dan air serta yang lainnya.

    PT. Astra Daihatsu Motor (PT. ADM) sebagai salah satu industri otomotif

     penghasil mobil,sekarang ini menerapkan sistem TPS (Toyota Production Systems) 

    dalam sistem produksinya. Dimana sistem yang digunakan ini mengharuskan

     perusahaan memberikan cycle time yang sama untuk tiap line produksinya, cycle

    time  tersebut nantinya akan menjadi target bagi setiap manpower   untuk

    menyelesaikan satu siklus pekerjaannya semaksimal-maksimalnya selama waktu

    tersebut. Namun pada aktual keadaan dilapangan masih terdapat beberapa

    manpower   atau line produksi yang masih tidak sesuai dengan apa yang telah

    ditargetkan. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam

    masa kerja praktek yang penulis lakukan untuk kemudian diselesaikan dengan

    menganalisa penyebab penyebab yang ada dan mencarikan solusi terbaik untuk

    menanggulangi setiap penyebab yang ada, sehingga penulis dapat memberikan

    output ke perusahaan berupa solusi untuk menanggulangi masalah tersebut dan

    dapat meningkatkan efisiensi produksi.

    1.2. Tujuan Kerja Praktek

    Tujuan dari dilakukannya kegiatan kerja praktek ini adalah :

    1.  Menambah wawasan tentang dunia kerja dan mengetahui perbedaan

    antara dunia kerja dengan dunia kampus.

    2.  Memenuhi salah satu mata kuliah dari kampus yaitu kerja praktik (KP).

    3.  Memahami aliran proses produksi di PT. Astra Daihatsu Motor.

    4.  Mengetahui dan menganalisa masalah-masalah yang terjadi di PT. Astra

    Daihatsu Motor

    5.  Mereduksi seluruh pemborosan yang terjadi sehingga sesuai dengan

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    8/39

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    9/39

    8

     penulis dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang

    dikerjakan, seperti kegiatan apa saja yang dilakukan.

    BAB V : Data Pengamatan, Analisa Data dan Perhitungan

    Bab ini menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan

    yang dilakukan penulis saat kerja praktek, kemudian disajikan juga

    hasil analisa data dan pengolahan serta hasil akhirnya.

    BAB VI : Penutup

    Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil akhir kerja praktek yang

    dilakukan oleh penulis dan juga saran dari penulis.

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    10/39

    9

    BAB II

    TENTANG PERUSAHAAN

    2.1. Sejarah PerusahaanDaihatsu atau  Daihatsu Kōgyō Kabushiki-gaisha  adalah salah satu

     perusahaan asal Jepang yang bergerak dalam bidang otomotif, dan juga

    merupakan yang tertua di Jepang. Daihatsu pada awalnya bernama Hatsudoki

    Seizo Co., Ltd yang didirikan tahun 1907. Kemudian melakukan pergantian nama

     pada tahun 1951 menjadi Daihatsu Motor Co., Ltd.. Pada tahun 1960an Daihatsu

    mulai melakukan ekspor mobil ke daerah eropa dan bekerja sama dengan Toyota

    Motor Corporation, yang pada akhirnya pada tahun 1999 menguasai 51 persen

    saham daihatsu.

    Sedangkan untuk di Indoneisa sendiri daihatsu berada dibawah astra group

    selaku pihak yang memiliki izin untuk membawa dan menjual produk dari

    daihatsu di Indonesia. Keberadaan daihatsu pertama kali di Indonesia terjadi pada

    tahun 1973, dimana Astra mendapatkan hak untuk mengimpor produk daihatsu ke

    Indonesia. Kemudian pada tahun 1976 PT. Astra International ditunjuk sebagai

    agen tunggal untuk importir dan distributor kendaraan daihatsu di Indonesia. Lalu

     pada tahun 1978 didirikan pabrik pengepresan plat baja (PT Daihatsu Indonesia)

    oleh kerjasama antara PT. Astra International, Daihatsu Motor Co., Ltd dan

     Nichimen Corporation.. Setelah itu pada tahun 1983 didirikan pabrik mesin PT

    Daihatsu Engine Manufacturing Indonesia (DEMI) dan juga pada tahun 1987

    didirikanlah PT Nasional Astra Motor yang di plot sebagai agen tunggal dan

     pengimpor kendaraan daihatsu menggantikan posisi PT Astra International.

    Kemudian pada tahun 1992 didirikanlah PT Astra Daihatsu Motor (PT ADM)

    dengan menggabungkan ketiga perusahaan pendahulunya.

    Setelah berdirinya PT. Astra Daihatsu Motor (PT. ADM), didirikanlah pabrik

     pengecoran alumunium di KIIC, karawang, Jawa Barat pada tahun 1996, serta

    dibelinya pabrik perakitan dari PT Gaya Motor pada tahun 1998. Sejak saat itu PT.

    ADM memiliki 4 pabrik di Indonesia. Kemudian sekitar tahun 2012 baru

    dibangun pabrik assembly baru dari PT. ADM di komplek industri surya cipta

    karawang, yang mana pabrik assembly ini menjadi pabrik ke lima yang dimiliki

    oleh PT. ADM.

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    11/39

    10

    2.2. Struktur Organisasi dan Lokasi Perusahaan

    2.2.1. Struktur Organisasi

    PT. Astra Daihatsu Motor (PT. ADM) memiliki struktur organisasi yang

    secara garis besar dapat dibedakan menjadi  Board of director   (BOD),

     Directorate dan Division. BOD merupakan jabatan tertinggi yang ada di PT.

    ADM. Dibawah BOD terdapat  Directorate yang mana masing-masing

    mengepalai dan bertanggung jawab atas minimal 1 Division, yaitu marketing,

     Export, Import, Research and Development dan Purchasing.

    Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Astra Daihatsu Motor.

    2.2.2. Lokasi Perusahaan

    Saat ini PT. Astra Daihatsu Motor memiliki 1 Head office dan 4 plant di

    seluruh Indonesia, Lokasi-lokasinya berada di alamat berikut :

    1. Head Office : Jalan Gaya Motor III No.5, Sunter II, Jakarta 14330

    2. Stamping Plant : Jalan Gaya Motor III No.2, Sunter II, Jakarta 143303. Assembly Plant : Jalan Gaya Motor III No.3, Sunter II, Jakarta 14330

    4. Engine Plant : Jalan Maligi VI-M6, Kawasan Industri KIIC, Jl Tol

    Jakarta- Cikampek KM 47, 41361, Jawa Barat

    5. Casting Plant : Kawasan Industri KIIC Lot- A-5, Jl Tol Jakarta-

    Cikampek KM 47, 41361, Jawa Barat

    6. Assembly Plant : Jalan Surya pratama kav 47-57, komplek industri

    Surya Cipta, Karawang, 41311, Jawa Barat.

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    12/39

    11

    2.3. Visi dan Misi

    2.3.1. Visi

    Menjadi nomor satu di pasar mobil kompak Indonesia dan sebagai basis

     produksi global yang utama bagi grup Daihatsu/Toyota dengan standar

    kualitas pabrik Jepang.

    2.3.2. Misi

    1. Kami memproduksi mobil kompak yang bernilai terbaik dan

    menyediakan layanan terkait yang penting bagi meningkatkan nilai

    stakeholder dan ramah lingkungan.

    2. Kami mengembangkan dan memberikan inspirasi bagi seluruh

    karyawan untuk mencapai kinerja tingkat dunia.

    2.4 Safety Dojo

    2.4.1. Hirarki Pengendalian Hazard

    1. Menghitung sumber bahaya (Eliminasi)

    2. Pergantian yang lebih aman (Subtitusi)

    3. Rekayasa Engineering (Modifikasi)

    4. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

    2.4.2. Jenis Hazard (Sumber Bahaya)

    1. Chemical (Bahaya B3)

    2. Physical Hazard (ngantuk dan lelah)

    3. Electrical Hazard (Bahaya listrik)

    4. Mechanical Hazard (Bahaya pergerakan mesin)

    5. Psikological Hazard (Stress)

    6. Ergonomic Hazard (Gerakan Tubuh)

    2.4.3. Pentingnya SOP

    1. Membaca SOP selengkap dan sejelas mungkin sebelum melakukan

     pekerjaan

    2. Jika menemukan ketidak sesuaian berikan usulan, perbaikan ke team

    leader/foremen..

    3. 

    Melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku. 

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    13/39

    12

    BAB III

    LANDASAN TEORI

    3.1. Toyota Production Systems (TPS)

    Toyota Production Systems (TPS) merupakan suatu sistem produksi yang

    diciptakan oleh tiga orang yaitu Sakichi Toyoda, Kiichiro Toyoda dan Taichi ohno.

    TPS merupakan aktivitas yang bertujuan menghilangkan pemborosan (muda)

    secara menyeluruh. Terdapat dua pillar utama dalam kerangka kerja TPS yaitu,

     Just in Time (JIT) dan Jidouka

    Gambar 2 Ilustrasi Kerja TPS

    3.1.1 Just in Time

    Just in time merupakan suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi

    aktivitas pemborosan yang mana proses produksinya disesuaikan dengan

     permintaan konsumen dan bahan yang dibeli disesuaikan dengan kebutuhan produksi.

    Tujuan dilakukannya Just in Time (JIT) adalah

    1. Memperbaiki posisi persaingan perusahaan

    2. Meningkatkan keuntungan dengan meminimalisasi pemborosan

    Empat aspek pokok yang ada pada Just in Time (JIT) adalah :

    1. Eliminasi semua aktivitas atau kegiatan yang tidak mempunyai nilai tambah

    terhadap produk atau kepuasan konsumen.

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    14/39

    13

    2. Komitmen untuk selalu meningkatkan mutu menjadi lebih tinggi.

    3. Penyempurnaan yang berkesinambungan.

    4. Menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan pemahaman

    terhadap aktivitas.

    Just in Time (JIT) dalam pengaplikasiaannya mempunyai elemen-elemen

    kunci. Elemen-elemen kunci tersebut adalah :

    1. Tingkat persediaan minimal

    2. Arus line

    3. Pembenahan tata letak pabrik

    4. Pengurangan setup time

    5. 

    Total quality control

    6. Tenaga kerja yang fleksibel. 

    3.1.2. Jidoka

    Jidoka adalah metode yang digunakan pertama kali oleh toyota untuk

    mencegah terjadinya error, defect (cacat) atau kesalahan produksi. Konsepnya

    adalah segera menghentikan proses atau pekerjaan ketika ditemukan suatu

    kejanggalan atau kesalahan dalam proses tersebut, sehingga cacat dapat dihindari.

    3.1.3. Tujuh Muda(Pemborosan) Menurut TPS

    Pada Toyota Production Systems (TPS) terdapat 7 macam hal yang termasuk

     pemborosan (MUDA), tujuh pemborosan tersebut adalah

    1. Pemborosan overproduksi (Produksi yang berlebih dan pada akhirnya tidak

    terpakai)

    2. Pemborosan menunggu (Manpower berhenti bekerja karena arus line ysng

     berhenti/melambat).

    3. Pemborosan transport (Transfer output/input dari setiap proses yang tidak

    sesuai dengan standar gentani)

    4. Pemborosan proses (waktu proses yang melebihi atau tidak sesuai waktu

    standar)

    5. Pemborosan stock di tangan (Karena TPS sistemnya adalah kontinu, maka

    tidak boleh menstok output atau manpower harus bekerja sesuai dengan siklus).

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    15/39

    14

    6. Pemborosan pergerakan (Gerakan dari manpower yang tidak seharusnya

    dilakukan).

    7. Pemborosan membuat produk defect (Produk yang dihasilkan gagal).

    3.2. Takt Time

    Takt Time Merupakan jumlah waktu yang tersedia untuk memproduksi suatu

     barang dalam suatu interval waktu dibagi jumlah permintaan produk dalam suatu

    interval waktu tersebut. Takt time  ini didasarkan dari total jumlah permintaan

     penjualan dari konsumen. Takt time  ini biasanya ditentukan oleh perusahaan,

    sebagai waktu target yang harus dipenuhi oleh manpower   dalam menyelesaikan

    satu siklus kerja. Rumus untuk menentukan takt time adalah :

    ari DalamSatuH  DiperlukanoduksiYang  Jumlah

    TermasukOT iSatuHariWaktuOprasT T 

    Pr 

    )(/    

    3.3. Cycle Time

    Cycle Time  merupakan waktu yang dilakukan oleh setiap manpower   dalam

    satu siklus pengerjaan atau proses(Sebagai contoh manpower mengerjakan A-B-C,

    maka cycle time adalah waktu yang diperlukan dari mulai pekerjaan A sampai

    kembali lagi ke A). Waktu Cycle Time didapatkan dengan cara mengukur langsung

    manpower  yang sedang melakukan proses.

    3.4. Shoujin

    Shoujin atau manpower saving merupakan salah satu cara untuk mewujudkan

    shoujinka. Langkah untuk melakukan shoujin adalah dengan optimalisasi

    manpower allocation, yang dapat diukur dengan menghitung efisiensi alokasi MP.

    Di PT. Astra Daihatsu Motor efisensi manpower ditargetkan sebesar 90%. Berikut

    adalah rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi manpower :

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    16/39

    15

    3.5. Standarisasi

    Setiap manpower   yang bekerja di PT.ADM selalu mengacu

     pada standarisasi perusahaan yang disebut Gentani. Berikut adalah

    tampilan dari Gentani ;

    Tabel 1. kerja standard time

    gentani)

    Satua

    n

    Det

    ik

    Pengambila

    n part

    Nut・Clamp Pcs 3.0

    BKT Part Kecil Pcs 3.0

    Jenis Pillar Pcs 4.0

    Panel Part Sedang Pcs 6.0

    Panel Part Besar Pcs 8.0

    Panel Sangat Besar Pcs

    10.

    0

    Setting

    Part

    Nut & Clamp 1Pcs 2.0

    BKT Part Kecil 1Pcs 2.5

    Jumlah Pillar 1Pcs 3.0

    Panel Part Sedang 1Pcs 6.0

    Panel Part Besar 1Pcs

    10.

    0

    Part Panel Sangat

    Besar 1Pcs

    12.

    0

    Melepaskan

    BKT Part Kecil 1Pcs 2.0

    Part Sedang 1Pcs 3.0

    Part Besar 1Pcs 6.0

    Pengoperas

    ian JIG

    Air ・Clamp Setting 1Kali 1.5

    Melepaskan 1Kali 1.0

    Toggle・Clamp Setting 1Kali 2.0

    Melepaskan 1Kali 0.5

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    17/39

    16

    HandviseSetting 1Kali 4.5

    Melepaskan 1Kali 2.0

    Hoist yang di

    gunakan untuk

    Transfer/pengangk

    utan.

    Mengambil

    Switch 1.0Setting 1Kali 2.0

    Mengangkat 100㎜  1.0

    Menurunkan 100㎜  1.0

    Melepaskan 1Kali 1.5

    Transfer/pengan

    gkutan 100㎜  1.0

    Mengembalikan 100㎜  1.0

    Turn Table Setting 1Kali 3.0Melepaskan 1Kali 6.0

    Type/Jenis Pin Setting 1Kali 1.8

    Melepaskan 1Kali 0.5

    Menekan Tombol 1kali 1.0

    PSW

    Pitch Point Spot Kurang dari 150 1Titik 1.0

    Kurang dari 400 1Titik 1.5

    Lebih dari 400 1Titik 3.0

    Mengambil GUN &

    Mengembalikan Pengambilan 1Kali 3.0

    Pengembalian 1Kali 3.0

    Menukar GUN 1Kali 6.0

    Memutar/manufer

    GUN 1Kali 1.5

    Membuka stopperpiston GUN 1Kali 1.0

    Memasukkan &

    Mengeluarkan GUN 1Kali 2.0

    Fix Spot

    GUN

    Pitch Point Spot Kurang dari 150 1Titik 1.0

    Kurang dari 400 1Titik 2.0

    Lebih dari 400 1Titik 3.0

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    18/39

    17

    CO2 Panjang 1.0

    Tempat 1.0

    Brazing Panjang 30 ㎜  6.0

    Penggunaan

    Sealer Panjang 1cm

    0.0

    3

    Tempat 1.8

    FPW/NSW Automatic 2.5

    Manual

    Nut1

    Pcs 5.0

    Bolt & Nut Pengambilan 3.0

    Mengencangkan 1Pcs 3.0

    Langkah kaki

    1

    Langk

    ah 1.0

    Tangga1Tang

    ga 1.5

    Tools(Impact wrench,dsb)  Pengambilan 2.0

    Mengembalikan 1.0

    Jig & Sejenis

    Cover Setting 4.0Melepaskan 3.0

    Jig Fitting Setting 5.0

    Melepaskan 3.0

    Transhipment

    Part 1Kali 3.0

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    19/39

    18

    BAB IV

    METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

    Metodologi pemecahan masalah ini berisi uraian tahapan pelaksanaan kerja

     praktek dan uraian metode analisis yang digunakan.

    4.1. Pendahuluan

    Pada tahap pendahuluan ini adalah tahap dimana penulis melakukan training

    dan arahan yang harus dilakukan sebelum melakukan studi lapangan dan juga

     pengambilan data. Tahapan pendahuluan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

    1. Memahami peraturan-peraturan yang berlaku di PT. Astra Daihatsu Motor.

    2. Mengikuti arahan dari mentor.

    3. Mengikuti pelatihan safety dojo dan safety dojo welding

    4.2. Persiapan

    Pada tahap pendahuluan ini adalah tahap dimana penulis melakukan dan

    mempersiapkan segala macam hal baik teknis dan non-teknis yang akan

    dibutuhkan pada saat pengambilan data dilapangan. Tahapan persiapan yang

    dilakukan adalah sebagai berikut :

    1. Studi jalur ( genba  jalur) untuk mengetahui gambaran umum tentang

    kondisi jalur dan masalah masalah yang terdapat di jalur yang berpotensi untuk

    dapat diangkat menjadi topik.

    2. Mengkonsultasikan berbagai masalah yang ada di jalur kepada mentor

    untuk menentukan topik yang akan diambil.

    3. Menentukan topik yang diambil.

    4. Melakukan studi literatur sesuai dengan topik yang diambil.

    5. Menentukan data-data apa saja yang dibutuhkan.

    6. Membuat schedule kerja.

    4.3. Metode Pengumpulan Data

    Metode yang dilakukan saat pengumpulan data adalah sebagai berikut :

    1. Metode Pengambilan Data Utama

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    20/39

    19

    Metode ini dilakukan dengan cara survey langsung ke area jalur dan

     pengambilan data dilakukan di area jalur saat itu juga terhadap setiap

    manpower.  Pengambilan data dilakukan dengan video atau dengan

     pengukuran dan pencatatan waktu kerja per sikulus (Cycle time) serta

    setiap langkah kerja yang dilakukan.

    2. Metode Pengumpulan Data Pendukung

    Metode ini dilakukan dengan cara menanyakan data yang sudah ada

    kepada karyawan atau mentor, seperti dasar yang digunakan, waktu target

    saat itu, jumlah orang yang digunakan, layout jalur produksi, serta hasil

    observasi terakhir tentang topik yang sama (Nantinya akan di

     bandingkan).

    4.4. Teknik Analisa Data

    Dari data-data yang sudah terkumpul, dilakukan penganalisaan Cycle time 1

    dan 2, sehingga didapatkan cycle time rata-rata. Kemudian cycle time

    dipilah-pilah berdasarkan gerak, proses, tunggu, transport, setting. Kemudian

     barulah dianalisa pemborosannya dengan cara dibandingkan dengan standar kerja

    gentani. Dari waktu-waktu yang didapat bisa dihitung jumlah manpower

    seharusnya dan efisiensi manpower yang berada dijalur dibandingkan dengan

    gentani sebagai acuan (menggunakan teori shoujin).

    Kemudian setelah diketahui pemborosannya dilakukan pencarian

    countermeasure yang cocok dan diuji langsung di jalur side member. Sehingga

    dapat diketahui apakah countermeasure yang disarankan bisa berjalan atau tidak.

    Kemudian setelah trial and error   langsung dijalur untuk uji

    countermeasurenya, setiap countermeasure yang sukses dilakukan akan dicatat

    dan dimasukan kedalam laporan sebagai saran.

    4.5. Hasil Analisa

    Hasil analisa yang didapat berupa cycle time 1,2, avg, waktu detail dari gerak,

     proses, tunggu, transport, setting juga masalah-masalahnya, jumlah manpower

    yang seharusnya, efisiensi manpower, dan juga countermeasure dari setiap

    masalah.

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    21/39

    20

    BAB V

    DATA PENGAMATAN, ANALISA DATA DAN PERHITUNGAN

    5.1. Data Pengamatan dan GrafikPada tabel 1 tersaji data hasil pengamatan yang dilakukan (pada jalur side

    member LH). Data ini didapat dengan pengukuran cycle time secara langsung

    terhadap setiap manpower.

    Tabel 2. Data Pengamatan

    CT 1 CT 2 CT Avg CT 1 CT 2 CT Avg CT 1 CT 2 CT Avg CT 1 CT 2 CT Avg CT 1 CT 2 CT Avg

    1 84 68 88 78 8 10 9 31 48 39.5 14 14 14 10 10 10 5 6 5.5   -6

    2   84 86 88 87 8 8 8 14 16 15 47 48 47.5 12 11 11.5 5 5 5   3

    3   84 88 86 87 16 1 4 15 28 28 28 32 30 31 6 7 6.5 6 7 6 .5   3

    4   84 88 92 90 10 10 10 21 25 23 41 45 43 16 12 14 0 0 0   6

    5   84 92 77 84.5 9 8 8.5 42 30 36 20 20 20 12 11 11.5 9 8 8.5   0

    6   84 91 77 84 1 5 17 16 20 12 16 28 25 26.5 19 15 17 9 8 8.5   0

    7   84 86 86 86 10 8 9 17 19 18 49 49 49 5 5 5 5 5 5   28   84 84 86 85 9 10 9.5 17 17 17 44 46 45 10 9 9.5 4 4 4   1

    9 84 62 66 64 7 11 9 0 0 0 36 36 36 16 16 16 3 3 3   -20

    10 84 88 68 78 8 6 7 18 4 11 28 30 29 28 22 25 6 6 6   -7

    11 84 75 71 73 7 5 6 8 6 7 36 33 34.5 20 22 21 4 5 4.5   -13

    12 84 76 76 76 13 13 13 0 0 0 51 51 51 12 12 12 0 0 0   -8

    13 84 72 76 74 1 7 18 17.5 0 8 4 32 33 32.5 9 6 7.5 14 11 12.5   -3

    14 84 107 110 108.5 7 6 6.5 48 48 48 38 44 41 9 7 8 5 5 5   24

    15 84 78 74 76 27 2 5 26 23 20 21.5 30 29 29.5 0 0 0 0 0 0   -7

    16 84 85 83 84 16 16 16 29 27 28 32 30 31 8 10 9 0 0 0   0

    17 84 81 81 81 10 8 9 33 33 33 38 40 39 0 0 0 0 0 0   -3

    18 84 107 81 94 24 22 23 44 16 30 36 40 38 3 3 3 0 0 0   10

    19 84 77 77 77 42 44 43 0 0 0 18 18 18 9 9 9 8 6 7   -7

    1596 1591 1543 1567 261 393 357 375 655.5 195.5 81 -25

    Cycle Time 1 (s) Cycle Time 2 (s)Transport (s)

    Cycle Time Avg (s) CT Avg vs TT(with idle time)Gerak (s) Tunggu (s) Proses (s) Setting (s)

    No Takt Time (s)

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    22/39

    21

    Gambar 3. Grafik Detail Data Pengamatan

    Pada grafik 1 diatas, disajikan grafik yang memperlihatkan waktu Cycle time

    setiap manpower yang dibandingkan dengan takt time yang berlaku serta juga

    diperlihatkan detail pembagian waktu kerja dalam siklus.

    5.2. Analisa Data

    5.2.1 Layout Jalur dan Side Member

    Pada jalur welding terdapat beberapa sub line yaitu Under Body(Paling

     bawah), Shell Part(Paling kiri), Mixline dan Shell line (Tengah atas dan

    menyambung dengan under body), serta side member (Paling kanan). Penulis

    melakukan percobaan dibagian side member (dilingkari merah). Berikut

    layoutnya:

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    23/39

    22

    Gambar 4. Layout Jalur Keseluruhan

    Gambar 5. Jalur Side member

     Layout   diatas merupakan layout   yang memperlihatkan nomor

    manpower(warna biru) serta dimesin mana tiap manpower itu bekerja secara

    siklus (warna hitam=mesin/Jig). 

    5.2.2 Analisa Pemborosan Setiap Manpower dan Countermeasure

    Penulis mengambil data untuk semua jalur (data-datanya akan terlampir pada

    lampiran), tetapi pada analisa lebih lanjutnya penulis memilih jalur side member

    LH, karena menurut penulis dan setelah konsultasi ke mentor pada jalur side

    member LH terdapat masalah yang sangat bervariasi dan pada jalur yang lain

    kurang lebih masalahnya sama. Maka karena itu penulis hanya menganalisa lebih

    lanjut pada jalur side member LH, tetapi countermeasure masalahnya akan

    diaplikasikan kepada semua jalur. Berikut distribusi muda yang terjadi pada jalur

    side member LH

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    24/39

    23

    Gambar 6. Distribusi Muda

    Dari chart diatas terlihat bahwa pemborosan yang paling banyak terjadi

    adalah waktu tunggu sebesar 40%, kemudian pemborosan gerak tubuh yang tidak berguna sebesar 24%, lalu diikuti oleh pemborosan waktu proses sebesar 23%,

    kemudian pemborosan waktu setting, waktu transport dan stock ditangan

    masing-masing 8%, 3%, 2%.

    Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis pada

     jalur side member LH di PT. Astra Daihatsu Motor, berikut merupakan grafik

     perbandingan waktu cycle time(CT) tiap manpower dengan waktu pekerjaannya

    secara standar gentani dan masalah-masalah yang ada pada setiap manpower pada jalur side member LH:

    Manpower 1

    Gambar 7. Grafik Manpower 1

    Problem  Countermeasure 

    PengambilanPart (Pillar)  Relayoutstaging daishaatau relayout Jig 

    Menunggu  MelakukanRelayout totaldan Balancingproses 

    Meletakanhasil kerjadilantai 

    Membuatsemacam standbuffer 

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    25/39

    24

    Manpower 2

    Gambar 8. Grafik Manpower 2

    Problem  Countermeasure 

    Mengambil

    Gun 

    Check kondisi

    gun danRelayout posisigun 

    Menunggu  Melakukanrelayout totaldan balancingproses 

    Spot titik(150

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    26/39

    25

    Manpower 3

    Gambar 9. Grafik Manpower 3

    Manpower 4

    Gambar 10. Grafik Manpower 4

    Problem  Countermeasure 

    MengambilGun 

    Check kondisigun danRelayout posisigun 

    MengembalikanGun 

    Check kondisigun danRelayout posisigun 

    MemasukanGun 

    Memberikan alatbantu sepertimal pada lokasispot yang sulitdan cek kondisigun. 

    Spot titik(x

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    27/39

    26

    Manpower 5

    Gambar 11. Grafik Manpower 5

    Manpower 6

    Gambar 12. Grafik Manpower 6

    Problem  Countermeasure 

    Spot titik(x>400) 

    Pemberian alatbantu seperti malatau re training dancek kondisi gun 

    Menunggu  MelakukanRelayout total danBalancing proses 

    Problem  Countermeasure 

    MengembalikanGun 

    Check kondisigun danRelayout posisigun 

    Setting partBKT kecil 

    Check kondisi Jig dan checkkondisi part 

    Menunggu  MelakukanRelayout totaldan Balancingproses 

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    28/39

    27

    Manpower 7

    Gambar 13. Grafik MP 7

    Manpower 8

    Gambar 14. Grafik MP 8

    Problem  Countermeasure 

    Mengambil

    gun 

    Check kondisi gun

    dan Relayoutposisi gun 

    Spot titik(150

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    29/39

    28

    Manpower 9

    Gambar 15. Grafik MP 9Manpower 10

    Gambar 16. Grafik MP 10

    Problem  Countermeasure 

    Spot titik(150

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    30/39

    29

    Manpower 11

    Gambar 17. Grafik MP 11

    Problem  Countermeasure 

    Langkah  Relayout Jig,relayout daisha 

    Manuvergun 

    Check gun dantravo, relayoutgun. 

    Mengluarkangun  Memberikan alatbantu sepertimal pada lokasispot yang sulit,cek kondisi gun 

    Menunggu  MelakukanRelayout totaldan Balancingproses 

    Menaruh

    outputdilantai 

    Membuat

    semacam standbuffer 

    Transferoutput 

    Membuat standbuffer, balancingproses,memodifikasistand buffer 

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    31/39

    30

    Manpower 12

    Gambar 18. Grafik MP 12

    Manpower 13

    Gambar 19. Grafik MP 13

    Problem  Countermeasure 

    Sealer  Re training, cek kondisialat sealer dan materialsealer 

    Settinghoist 

    Cek kondisi hoist danpart, re training 

    Problem  Countermeasure 

    Melepaskanhoist 

    Re training, cekkondisi hoist 

    Spot titik(150

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    32/39

    31

    Manpower 14

    Gambar 20. Grafik MP 14

    Manpower 15

    Gambar 21. Grafik MP 15

    Problem  Countermeasure 

    Sealer  Re training , check kondisialat dan materialsealer 

    Menunggu  MelakukanRelayout totaldan Balancing

    proses 

    Problem  Countermeasure 

    Manuvergun 

    Check gun dantravo, relayoutgun. 

    Menunggu  MelakukanRelayout totaldan Balancingproses 

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    33/39

    32

    Manpower 16

    Gambar 22. Grafik MP 16

    Manpower 17

    Gambar 23. Grafik MP 17

    Manpower 18

    Gambar 24. Grafik MP 18

    Problem  Countermeasure 

    Menunggu  MelakukanRelayout totaldan Balancingproses 

    Problem  Countermeasure 

    Mengambilgun 

    Check kondisigun danRelayout posisigun 

    Menunggu  Melakukan

    Relayout totaldan Balancingproses 

    Problem  Countermeasure 

    Menunggu  MelakukanRelayout totaldan Balancingproses 

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    34/39

    33

    Manpower 19

    Gambar 25. Grafik MP 19

    Dari 19 manpower (MP) yang dianalisa, masing-masing mempunyai waktu cycle

    time(CT) yang apabila dibandingkan dengan gentani terjadi perbedaan/tidak sesuai.

    Perbedaan/ketidak sesuaian ini disebabkan karena masih adanya minimal 1 masalah

     pemborosan yang dilakukan oleh setiap manpower jika diacukan pada standar gentani.

    5.2.3 Problem dan Countermeasure Keseluruhan

    Tabel 3.Problem dan Countermeasure Keseluruhan

    Problem  Countermeasure 

    Masih banyak muda gerakterutama pada saat pengambilanpart, gerak yang berhubungandengan hoist dan gun, langkah 

    Relay out area kerja (Relayout gun,Relayout daisha, Relay out Jig), Checkkondisi gun dan hoist. 

    Setting part yang tidak sesuaiwaktu standart 

    Cek kondisi part dan Jig atau hoist 

    Proses spot dan sealer yang tidaksesuai standart (tidak optimal) 

    1. Cek kondisi gun trafo danalat sealer, Relayout guntrafo dan sesuaikan denganposisi spot di jig.

    2. Pemberian alat bantuseperti mal, agarmemudahkan proses. 

    3. Menambahkan gun (jika

    Problem  Countermeasure 

    Langkah  Relayout Jig,relayout daisha 

    Settinghoist 

    Cek kondisihoist dan part, retraining 

    Lepashoist 

    Cek kondisihoist dan part, retraining 

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    35/39

    34

    mungkin) pada kondisi titikspot yang membutuhkanmanuver banyak dan sulit. 

    4. Re training 

    Masih adanya transfer output yangtidak sesuai standart (Sepertimenaruh output dilantai) 

    1. Buat stand buffer bagi yangbelum ada 

    2. Improvement stand bufferagar dapat memutar secarasendiri (sekaligus untukmereduksi waktu) 

    Masih banyak dan dominannyawaktu tunggu saat proses

    Melakukan relayout total dan Balancingproses

    5.3 Perhitungan

    5.3.1. Perhitungan Efisiensi Manpower

    Untuk mengetahui apakah penggunaan manpower dijalur sudah efisien atau belum

     jika dibandingkan dengan waktu yang seharusnya berdasarkan gentani, dan apakah

    sudah sesuai dengan target perusahaan atau belum (sekitar 90%), maka dipergunakan

     perhitungan seperti berikut:

    Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah manpower  yang seharusnya berdasarkan

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    36/39

    35

    gentani adalah 13-14 manpower , tetapi pada aktualnya dijalur digunakan 19 manpower.

    Sehingga efisiensi manpower hanya sekitar 72%. Jauh dari target perusahaan sekitar

    90%.

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    37/39

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    38/39

    37

    REFERENSI

      PPDDFF K K uulliiaahh 33  –  –  PPr r oodduuccttiioonn SSyysstteemm DDeessiiggnn  JJuur r nnaall PPeenniinnggk k aattaann EEf f iissiieennssii MMaann p poowweer r  b beer r ddaassaar r k k aann PPr r iinnssii p p SShhoouu j jiinn ddii 

    AAr r eeaa PPr r oodduuk k ssii HHeeaadd LLaamm p p PPTT AAssttr r aa OOttoo p paar r ttss ddiivviissii AAddiiwwiir r aa PPllaassttiik k   –  –  R R oo b beer r tt GGoor r eevvii SSaann j jaayyaa && HHeer r r r yy CChhr r iissttiiaann PPaalliitt 22001133

      PPr r iioor r iittiizziinngg EEf f f f eeccttiivvee 77MMss ttoo IImm p pr r oovvee PPr r oodduuccttiioonn SSyysstteemmss PPeer r f f oommaannccee b byy UUssiinngg AAHHPP TTeecchhnniiqquuee  –  –  R R eezzaa R R oossttaammzzaaddeehh && SSaauuddaann b btt.. SSoof f iiaann 22000099

      A Study of the Toyota Production System from an Industrial EngineeringViewpoint –  Shigeo Shingo 1989

      PDF Production System and Operation Management  Toyota Production System and What it Means for business  PDF Toyota Production System Basic Handbook

      https://id.wikipedia.org/wiki/Astra_Daihatsu_Motor

  • 8/19/2019 Laporan KP Sriwijoyo M .pdf

    39/39

    LAMPIRAN